化工園區(qū)廢水處理混凝沉淀-過濾工藝
化工園區(qū)廢水處理對于水污染控制越來越重要。以江蘇省太湖流域為例,流域內(nèi)化工企業(yè)5000家,每年約排放1.4億m3化工廢水?;@區(qū)企業(yè)排放的廢水水質(zhì)復雜,具有水質(zhì)水量變化大、難降解、有毒、鹽度高、可生化性差等特點,屬典型的有毒有害難降解的工業(yè)廢水。
目前化工園區(qū)廢水處理方法有零價鐵、膜生物反應(yīng)器、氣浮、微電解工藝等,這些單獨工藝存在運行成本高、處理效果不穩(wěn)定,易產(chǎn)生二次污染等問題。胡大鏘等采用預處理-A2/O-混凝沉淀為主體的改造中試工藝路線,運行結(jié)果表明,當進水平均COD1000mg/L、TKN124mg/L時,出水COD80mg/L、NH3-N15mg/L,達到設(shè)計要求。李東升等采用物化(鐵碳微電解、催化氧化)預處理高濃度廢水后,利用水解酸化—A/O工藝處理混合廢水,結(jié)果顯示處理出水COD低于500mg/L,氨氮低于35mg/L,出水水質(zhì)達到接管要求,預處理工藝的COD去除率達64%,硝基苯去除率達94%。紀振等采用物化預處理-UASB-水解酸化-生物接觸氧化-活性炭生物濾池工藝處理某公司化工廢水,結(jié)果表明,預處理工藝可明顯降低高濃度廢水的COD和鹽分,整個工藝處理出水水質(zhì)達到接管要求。
化工園區(qū)廢水處理工藝需要進一步優(yōu)化。一方面,排放標準的嚴格執(zhí)行,對化工園區(qū)廢水處理提出明確的要求;另一方面,由于化工生產(chǎn)過程中使用的原料復雜且生產(chǎn)工藝不斷改進,造成化工廢水濃度和成分日趨復雜。本文以江蘇某化工園區(qū)廢水為研究對象,通過集成工藝的設(shè)計,探討系統(tǒng)的處理效果,為類似廢水處理提供借鑒經(jīng)驗。
工藝流程
工藝流程見圖1。
主要構(gòu)筑物及設(shè)備
(1)調(diào)節(jié)池。3座,地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)???cè)莘e9500m3。分別收集高濃度廢水、低濃度廢水和易生化廢水。管道泵3臺,型號IHF80-65-125;潛污泵2臺,型號WQ2210-413,N=5.5kW。管道泵3臺,型號IHF125-80-160。超聲波液位計3臺。
(2)混凝沉淀池。2座,半地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。外形尺寸13.25m×3.5m×4.7m,表面負荷0.65m3/(m2?h)。周邊傳動刮泥機2臺,PAM、PAC和氯化鈣加藥系統(tǒng)各1套。
(3)厭氧水解池。1座2組,半地下,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。外形尺寸67.5m×40.6m×6.2m,HRT約36h,推流器8臺。
(4)二沉池。2座,半地下,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。采用中心進水周邊出水式輻流沉淀池。外形尺寸φ28m×6m。周邊傳動刮泥機2臺,污泥回流泵4臺,型號WL2260-450。
(5)缺氧池/好氧池。1座2組,半地下,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。外形尺寸:36.9m×18.9m×6.2m??偼A魰r間33.4h,其中缺氧停留時間約8.8h,好氧停留時間約24.6h;推流器8臺,混合液回流泵3臺,微孔曝氣機1套。鼓風機3臺,Q=28m3/min,P=45kW;鼓風機2臺,1用1備,Q=12.7m3/min,P=18.5kW。
(6)三沉池。2座,半地下,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。外形尺寸φ28m×5.92m。表面水力負荷0.35m3/(m2?d)。中心傳動刮泥機2臺;污泥回流泵4臺。
(7)快濾池。1座,半地下,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。單座外形尺寸10.9m×10.9m×4m,濾速5m/h。
(8)物化污泥池。1座,半地下,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。外形尺寸φ8.0m×4.3m。污泥泵2臺,N=5.5kW。
(9)生化污泥池。1座,半地下,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。外形尺寸5m×5m×4.5m。污泥泵2臺。
(10)脫水機房。1間,地上,框架結(jié)構(gòu)。外形尺寸22m×12m×4.5m。壓濾機2臺;PAM加藥裝置1套;輸送機1套。